PT. AHN merupakan salah satu produsen minyak mentah terbesar di Indonesia, dan telah beroperasi di
Indonesia sejak tahun 1920. Saat ini PT. AHN memproduksi 25% dari produksi minyak mentah
Indonesia. Untuk menjalankan bisnis ini, PT. AHN memiliki banyak departemen dan bekerja sama
dengan banyak mitra bisnis. Salah satu departemen terbesar di PT. AHN adalah Departemen Drilling
and Completion (D&C) yang memanfaatkan 40 rig untuk menjaga produksi minyak mentah. Salah satu
lapangan yang menghasilkan minyak (dan gas) adalah lapangan GassLoss. Saat ini, Tim Operasi D&C
di bawah Departemen D&C mengalami kesulitan saat melaksanakan pekerjaan workover / well service
(WOWS) di lapangan GassLoss karena karakteristiknya adalah tekanan formasi rendah dengan gas di
atasnya. Sebagian besar masalah ditemukan selama pendinginan awal sebelum membongkar kepala
sumur untuk memulai pekerjaan WOWS. Rata-rata waktu pendinginan awal di lapangan GassLoss
adalah 17,9 jam dengan banyak komplikasi dan variasi yang mengakibatkan biaya per sumur yang
tinggi. Dalam kondisi harga minyak saat ini ~ $ 40 per barel, biaya produksi yang rendah menjadi
keunggulan kompetitif utama untuk bertahan di industri ini. Tim Operasi D&C bertekad untuk
meminimalkan biaya per sumur untuk menjaga biaya produksi secara keseluruhan tetap rendah.
Lean Six Sigma diimplementasikan sebagai metodologi penelitian untuk memecahkan masalah tersebut.
Ini menggunakan roadmap proses sistematis yaitu Define, Measure, Analyze, Enhance, and Control atau
yang lebih dikenal dengan DMAIC. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi waktu pendinginan awal
untuk pelaksanaan sumur GassLoss. Pada tahap Define, tim proyek melakukan Focus Group Discussion
(FGD) dengan personel lini depan yang terdiri dari tim engineering dan operasi untuk memastikan
validitas dan kelayakan proyek dengan menggunakan metode LSS. Selama fase Measure, tim melihat
ke sumur yang dieksekusi dan keluar bahwa sebagian besar sumur yang dieksekusi mengalami masalah
saat pendinginan awal. Pada tahap Analyze, tim menemukan banyak variasi yang dilakukan selama
tahap awal cooling down saat menjalankan program sumur GassLoss, yang berasal dari pengalaman
personal personel lapangan tanpa ada pedoman standar untuk melaksanakannya. Analisis lebih lanjut
kemudian mengungkapkan kombinasi tindakan apa yang terbaik yang harus dilakukan selama
pendinginan awal untuk memastikan keberhasilan dalam waktu sesingkat mungkin.
Pada tahap Improve, dua solusi diusulkan: semen sumur untuk mengatasi kerugian dan aliran gas, dan
mengembangkan diagram alir standar yang dikembangkan untuk memandu personel lapangan selama
pelaksanaan. Kedua solusi dianalisis dan tim setuju bahwa diagram alir standar untuk pendinginan awal
lebih disukai. Proyek percontohan pada sumur tunggal kemudian dilakukan dengan menggunakan solusi
yang diusulkan dan hasilnya disepakati oleh tim bahwa hasilnya memuaskan dan dapat dilanjutkan
untuk sumur-sumur di lapangan GassLoss selanjutnya.
Penelitian tersebut menghasilkan pengurangan waktu durasi pendinginan awal dari rata-rata 17,9 jam
menjadi rata-rata 6,6 jam. Penghematan waktu ini kemudian diterjemahkan ke dalam akselerasi produksi
dan pengurangan biaya operasional yang menghasilkan keuntungan keseluruhan sebesar $ 34.800 dari
13 sumur yang dilaksanakan pada bulan September hingga November 2020.