digilib@itb.ac.id +62 812 2508 8800

PT Hulu Sungai mengoperasikan Gas Block “M”, sebuah aset gas lepas pantai yang kritis dan saat ini mengalami penurunan produksi akibat deplesi reservoir. Untuk mempertahankan output dan meningkatkan perolehan, PT Hulu Sungai mengevaluasi penempatan kompresor low-low pressure (LLP) pada beberapa anjungan lepas pantai untuk menurunkan tekanan well head. Namun, evaluasi cadangan terbaru menunjukkan bahwa hanya tiga dari empat anjungan yang diusulkan memberikan Net Present Value (NPV) positif, sementara satu anjungan lainnya berpotensi menimbulkan biaya tenggelam (sunk cost) hingga USD 16 juta jika kompresor dipasang terlalu dini. Penelitian ini mengembangkan strategi investasi dan pengadaan yang fleksibel berbasis data, dengan menerapkan Real Options Analysis (ROA) untuk mengoptimalkan penempatan kompresor melalui keseimbangan antara kelayakan ekonomi, pemanfaatan modal, dan kesiapan teknis. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, anjungan mana yang menunjukkan kelayakan ekonomi berdasarkan data cadangan dan proyeksi produksi terbaru? Kedua, bagaimana potensi anjungan marginal untuk mencapai tambahan perolehan dan NPV positif jika kompresor dialihgunakan kembali (redeployment) setelah tahun 2026? Ketiga, bagaimana urutan pengadaan serta rencana perpindahan aset yang dapat memaksimalkan tingkat pengembalian investasi sekaligus meminimalkan risiko aset terlantar? Tujuan penelitian meliputi analisis NPV dan Internal Rate of Return (IRR), penerapan ROA untuk memodelkan fleksibilitas manajerial, serta perumusan strategi pengadaan bertahap yang dapat menyesuaikan dengan dinamika subsurface. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga anjungan ekonomis untuk pemasangan kompresor antara tahun 2025 hingga 2027, masing-masing menghasilkan NPV sebesar USD 5 hingga 10 juta. ROA mendukung kemungkinan redeployment kompresor ke anjungan marginal, yang dapat mengubah investasi yang sebelumnya tidak layak menjadi menguntungkan jika pembaruan cadangan mendukung pengembangan lebih lanjut. Masukan pemangku kepentingan memvalidasi kelayakan teknis dan logistik dari rencana redeployment. Strategi yang diusulkan memungkinkan PT Hulu Sungai menghindari potensi sunk cost hingga USD 16 juta serta mendukung penciptaan nilai jangka panjang di Gas Block M. Penelitian ini menawarkan kerangka kerja terstruktur untuk investasi selektif pada aset gas brownfield. Dengan mengintegrasikan pemodelan ekonomi dan pendekatan real options, penelitian ini memberikan alat bantu pengambilan keputusan bagi PT Hulu Sungai untuk mempertahankan produksi, mengelola ketidakpastian, dan memperpanjang umur ekonomis lapangan lepas pantai yang sudah matang.